分類:行業(yè)新聞作者:admin發(fā)布時間:2017/06/26
[實例1]水泥溫度太高,造成混凝土坍落度損失過快。
某工程在6月份澆注C30梁板過程中,發(fā)現(xiàn)混凝土坍落度損失很快,造成滾筒內(nèi)混凝土結(jié)料。
原因分析:經(jīng)查所進水泥溫度達80℃,且水泥普遍偏細,造成需水量增大,當用水量不足時產(chǎn)生坍落度損失過快。
防止措施:在夏秋季節(jié)5-10月份,對直接從水泥廠或粉磨站短途運輸進貨的水泥,必須每車測量水泥溫度要小于65℃。
[實例2]外加劑冬期時結(jié)晶,堵塞管道。
在11月到次年2月份,由于氣溫下降較快,在外加劑泵抽料到秤斗時會出現(xiàn)較多結(jié)晶,堵塞管道和蝶閥,造成計量緩慢。
原因分析:公司在用的萘系高效減水劑中Na2SO4在氣溫較低時,達到過飽和而析出晶體。
防止措施:與減水劑供應商協(xié)商調(diào)整減水劑配方,由含固量由32%降到20%含固量,已基本解決析晶問題。
[實例3]雨水或沖水進入外加劑罐,造成濃度降低,影響混凝土坍落度。
某日開始供應工程的混凝土出廠前由檢測臺檢查時均發(fā)現(xiàn)坍落度偏小情況。
原因分析:檢查減水劑罐上方進料口被人打開后未蓋好蓋子,下暴雨及可能沖洗罐頂?shù)乃魅牍迌?nèi),造成減水劑濃度下降。
防止措施:進料供應商在將減水劑泵到罐內(nèi)后,應及時將上方蓋子蓋嚴,材料員加強巡察。
[實例4]將木鈣減水劑誤用為萘系減水劑造成緩凝。
在供應某工程二層梁板時,施工單位反映凝結(jié)時間太長,澆筑后24小時仍未凝固。
原因分析:經(jīng)檢查配合比下料記錄,普通減水劑被當作高效減水劑輸入電腦,高效減水劑主要以萘系為主,按粉劑摻量為0.5%~0.8%,而普通減水劑主要成分為木質(zhì)素磺酸鈣,摻量為0.25%~0.3%。當木鈣超過膠結(jié)材料用量0.4%時就會出現(xiàn)嚴重緩凝。
糾正措施:使用木鈣減水劑摻量應嚴格控制,配合比輸入時必須有另外操作員復核。
[實例5]不同品牌防水劑混合使用。
某工程地下室外墻C40P8施工,發(fā)現(xiàn)一車混凝土坍落度偏大退回。
原因分析:經(jīng)檢查進貨記錄,同期進貨的兩種防水劑用于兩個工程中,一種有明顯減水作用,